杭州快凯高效节能新技术有限公司

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浙江晋巨化工有限公司再次使用我公司食品级二氧化碳专利技术及产品

发布日期:2013-09-18

  浙江晋巨化工有限公司是有着多年食品级CO2生产经验的企业,现有1#、2#两套食品级CO2生产线,设计能力均为3万吨/年,总能力达到6万吨/年。1#食品级CO2老装置于2008年4月改造投产,采用杭州快凯公司提供的脱烃反应器及华烁THC-1型脱烃催化剂等专利技术,稳定运行到2011年7月,共使用3年4个月。2#食品级CO2装置于2006年12月投产,同样采用杭州快凯公司提供的脱烃反应器及华烁THC-1型脱烃催化剂,稳定运行到2011年2月,共使用4年2个月。两套装置均达到食品级二氧化碳标准(GB10621-2006、国际饮料协会标准(ISBT)、可口可乐及百事可乐企业标准),于2007年3月顺利成为可口可乐等公司食品级二氧化碳供应商。
  2011年3月晋巨公司对2#食品级CO2装置的脱烃反应器进行改造,采用了某单位反应器,华烁THC-2型脱烃催化剂,脱烃催化剂使用几个月,CO2产品质量波动性较大,时有不合格。2011年7月晋巨公司1#食品级CO2装置更换脱烃催化剂,选用中科院某所研制的脱烃催化剂,经过4个月的调试运行,催化剂热点温度提至530℃,产品质量未能达标。
  晋巨公司领导十分重视产品质量,于2011年12月邀请杭州快凯公司和华烁科技相关技术人员针对1#、2#两套食品级CO2装置出现的问题进行了具体深入的沟通交流,达成一致意见。晋巨公司根据实际情况,决定1#、2#系统重新更换脱烃反应器、脱烃催化剂。
  1#系统继续采用原来的杭州快凯公司的脱烃反应器,使用华烁科技提供的THC-2脱烃催化剂,并对系统进行相应优化,对操作提出了更为严格的要求。于2011年12月22日开始升温活化,整个活化过程严格按照THC-2食品CO2脱烃催化剂升温活化方案进行,24日转入正常生产,脱烃催化剂热点温度控制在425±5℃,经晋巨公司质检科总烃分析仪分析,脱烃出口总烃<1ppm,苯<5ppb(检测管最低检测限为5ppb),脱烃出口在线分析总烃<1ppm,苯<5ppb。目前已平稳运行2个月,脱烃催化剂热点温度仍控制在425±5℃,出口总烃和苯含量与开车时无明显变化。
  2#食品级CO2装置重新采用杭州快凯公司脱烃反应器(新型)及THC-2型催化剂于2012年2月14日开车,15日THC-2型催化剂开始升温活化,17日活化结束,热点温度控制在425±5℃,转入正常生产。脱烃出口在线分析总烃<1ppm,经质检科总烃分析仪分析,脱烃出口总烃<2ppm,苯<5 ppb,运行稳定。
  通过对两套食品级CO2装置的改造与优化,彻底改变了此前的被动局面,达到了理想效果,产品质量稳定,深受用户好评。